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Voila, les diodes CMS, c'est pas trés beau mais ça marche du feu de Dieu, ces diodes sont bien meilleures que les originales.
Bon, aprés
ça je nettoie tout, vérifie la belle mécanique, mets de l'huile partout
ou il faut, met un bête passe-fils en caoutchouc pour fixer une stylo
et j'ai un télécran electrique.
Bon, allez, je ne résiste
pas, je branche 2 géné BF sortie sinus sur X et sa copine Y et voila un
beau lissajou : (C'est bo non ?)
Un coup en triangle et voila du croisillon.
Bon, un peu de sérieux et je demande à mon pôte Fluke quelques tensions bien calibrée pour vérifier l'étalonnage de la bête.
C'est
pas gagné, y a du Taf. Le gros probléme c'est que sans schéma ni
procédure de réglage, je risque surtout d'empirer les choses, surtout
que sur ce genre de matos, les réglages sont souvent interdépendants.
Donc je laisse comme ça pour l'instant et lance un appel déchirant sur
le net :
Que
toutes personnes ayant tout ou partie de la doc de la TGM 164 Sefram
n'hésite pas à me contacter, je ne serait pas ingrat avec elles. Merci
d'avance.
(Note:
un internaute m'a demandé de lui vendre la table et j'ai accepté.
Aussi, je ne cherche plus la doc mais si vous l'avez, dites le moi afin
que je lui transmette, je suis sûr que cela l'interessera !!)
Bon, la dessus ou vais-je mettre la bestiole ??? pas de place et c'est fragile .... Cogitations...solution : Je vait chez Bricomerdo acheter 2 glissières à tiroir et je vais faire une table traçante qui se glissera sous un de mes labo. Bon ben y'a plus qu'a.... Je mettrait des photos quand cela sera fini, Cynthia m'ayant gaché ma dernière RTT. (Ce qui n'est rien comparé à tous ces braves Vendéens durement touchés par cette salope de Cynthia...)
Bien que je soit pas un adepte des circuits imprimés (Voir Electronique ), je me suis offert une insoleuse en kit car j'ai besoin de faire des circuits utilisant des cms (Hé oui, certains circuits intégrés ne se trouvent plus que sous cette forme).
Le kit étant dépourvu de temporisateur, j'ai décider d'en
fabriquer un vite fait. C'était aussi une occasion pour moi de faire
certains essais.
Mon cahier des charges était le suivant :
- Tempo réglage de 10 sec à 10 mn avec 10 sec de précision
- Commutation d'une charge de 5A sous 220V
- Une alerte sonore en fin de cycle
- Pouvoir utiliser l'appareil pour commuter d'autres expériences.
Dans un ancien numéro de la revue "Electronique Pratique",
j'avais vu un montage de timer utilisant un Pic et un afficheur LCD de
manière originale, présentant le temps sous forme d'un "Ruban"
défilant. Ayant justement un Pic 16F84 à ne rien faire et un nouveau
programeur de Pic à essayer, je décide de fabiquer le montage.
Le temps de ce montage étant réglable de 1 s à 59mn avec une précision
d'une seconde, je suis trés largement dans mes specs. Par contre
l'auteur n'a pas prévu d'alarme sonore. N'ayant pas le source du
programme pour le modifier, je décide donc d'ajouter une alarme "Hard"
avec une bascule et 4 portes nand trigger, 3 pour un oscilateur
emettant des "Bips" et une pour inverser le signal de sortie pour
"clocker" la bascule D sur un front montant en fin de temporisation.
(J'ai fait le schema vite fait sur l'gaz sur un bout de papier, si
quelqu'un le veut, il n'y a qu'à demander). La sortie est aussi
modifiée afin de commuter 2 relais, un pour le 220V et un pour un usage
externe.
J'ai un vieux boitier de reccup parfait pour le montage. Je
vais sur le site de la revue pour télécharger le programme et le charge
dans le pic.
Ensuite je cable le montage sur une plaque à trous (Sauf le transfo et
les relais, je n'aime pas mélanger le secteur et la bidouille)
Et voila le travail, on notera les masses faites avec du fils téléphonique étiré, ainsi que la capa CMS,( la place se faisait rare coté composants)
Je branche vite fait en l'air pour tester, ça marche du premier coup, le seul défaut est qu'il n'y a pas d'avance rapide et qu'il faut rester le doigt sur le bouton assez longtemps si on veut un temps de 30mn.
Ensuite, j'attaque le circuit supportant les 2 relais et le
transfo. Je décide de faire un CI au stylo pour essayer le gravage
rapide sans perchlo. Un rapide dessin sur du papier quadrillé, je perce
puis je trace avec des stylos spéciaux. Je fais ensuite le mélange de
la mort que l'on trouve sur le net , (1/2 eau, 1/4 Acide
Chlorydique,1/4 Péreoxide d'hydrogène 130 Vol., pensez à mettre des
gants, un masque et à faire ça dehors, c'est DANGEUREUX! ) Je met la
plaque et pshitt pshitt, ça chauffe dur et ça verdit comme un martien
dans la soupe. Et la Horreur !! ça a tellement chauffé que le stylo
pour le perchlo n'a pas tenu, j'ai une belle plaque sans cuivre !!
Bon, et ben comme ça je saurais pour le prochaine fois, je garde ma
plaque et fait les connections aves du fils de cuivre.
J'ai utilisé des cosses rondes pour la connectique, elles sont trés
bien et beaucoup plus résistante que les cosses "Poignards" plates. De
plus les fils une fois soudé sur la cosse, il est aisé d'y mettre un
bout de gaine thermo pour isoler et renforcer.
Maintenant, j'attaque les faces avant et arrière. La aussi je décide d'innover, j'ai acheté du papier pour jet d'encre argenté (look alu). Je dessine mes faces sur le PC et je les imprime sur le papier. Le résultat est plutôt sympa
Ensuite, ayant pointé les trous, je perce les faces en alu. et j'usine les découpes rectangulaires avec la fraiseuse. Je colle les faces imprimée sur les plaques avec de la colle en bombe. Ensuite, à l'aide d'un cutter pointu, j'évide les zones.
Maintenant, je monte les différentes pièces. On notera le
petit trou borgne pour eviter aux interupteurs de bouger.
A ce propos, toujours serrer l'écrou intérieur et non extérieur lors du
montage sous peine d'endomager la belle face avant.
N'ayant pas les bonnes entretoises pour fixer l'afficheur, j'ai du les tourner vite fait avec le tour. J'arrive à une précision de 2 centiemes grace aux verniers numériques !
Il ne me reste plus qu'à cabler le tout et hop, c'est fini
Ma
femme ayant besoin pour son travail d'une alimentation electrique
permanente, je lui ai acheté sur eBay un groupe électrogène Diesel.
J'en
suis trés content mais contrairement à ce qu'indique la doc, il est
impossible de le démarrer à la main. Heureusement, il est muni d'un
démarreur électrique et d'une petite batterie 12 V à électrolyte
gélifié.
Le probléme de ces batteries c'est que comme on les
solicite rarement, elles s'auto déchargent ce qui les flingue
assez vite. Une batterie au plomb vie longtemps si elle n'est jamais
trop déchargée.
Aussi j'ai fabriqué avec des composant de reccup un
petit chargeur qui donne 14V avec une limitation en courant à 400mA, ce
qui est plus que suffisant pour maintenir la batterie en charge.
Et voila le chargeur fini. On peut le mettre en marche ou l'arréter et j'y ai mis un petit Vu-Metre permattant de controller la tension et le courant de charge.
Le chargeur utilise un bon vieux LM317 monté avec une limitation en courant.
Si certains veulent le schéma, envoyez moi un mail car je n'ai pas le temps de le mettre sur le site pour l'instant.
Je pointe les trous avec un pointeau automatique trés pratique et perce avec un forêt à tôle :
Je marque les piéces afin de les repérer au montage (Ici L pour Left)
Je découpe le fond, pour la découpe du ventilo, j'utilise un trépan de marque Circoup acheté à la Quicaillerie centrale des Sables. Un super outil !!
Un coup de letraset
Et je monte les éléments.
Ensuite je colle ma face avant imprimée sur du papier photo derriere ma face avant enfin séche.
On peu voir la
led bleue indiquant la présence du 12V, une led rouge cligotante
indiquant la surchaufe, et la jaune indiquent que le ventilo ventile...
Comme
pour tous mes automatismes, un inter permet de le mettre toujours en
route, de le stopper ou de laisser faire le thermostat.
Maintenant, je cable le thermostat, j'ai utilisé un vieux LM311 de 1978 qui fonctionne au poil.
Et voila la box dans la boite !! On peut voir la sonde de température dans les entrailles de la bête.
Reste plus qu'à faire le capot et c'est fini. j'ai utilisé de la tôle qui ajoute un blindage electro-magnétique qui ne fait pas de mal.
A l'usage le ventilo se met en route 10 second toutes les 5mn environs histoire de chasser l'air chaud accumulé dans la boite.
Je pense que l'hystéresis est un peu lège mais j'ai la flemme de tout débrancger alors je vais laisser comme ça pour l'instant.
L'important, c'est que je peux maintenant poser des objets sur la box et que mes affreux mattous ne peuvent plus saboter l'Internet...
Cette boite utilise à 99% des composants et tôle de reccup !! Vive le recyclage....
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